真空热处理炉快速走漏的理论剖析
真空度快速下降,一般不必多考虑,肯定存在走漏点。快速走漏原因的查找较微量走漏容易的多,使用理论剖析的方法就可解决问题,最多辅之以简易的检漏方法,就能够找到走漏点。理论剖析的基础是数据,没有真实、具体的数据是无法进行理论剖析的。当真空热处理炉的真空度出现异常时,要具体调查真空度下降的进程、真空度下降前后设备的作业状况、设备上各指示外表的数据改变状况,包括回充气压力表的改变状况,这些数据是进行理论剖析的重要根据。有时候根据数据改变状况进行理论剖析甚至能够直接找到走漏点。下面举两个使用理论剖析找到走漏点实践例子。
某设备有一次在正常工艺运转的进程中,真空炉加热区的真空度突然快速下降,调查淬火区的真空度基本正常没有改变,当加热区的真空度低于淬火区的真空度后,加热区的真空度仍然下降,淬火区的真空度还是正常没有大的改变,派设备操作者查看设备上加热区真空泵的作业状况,回报都作业正常。
工艺进程是在回充气的进程中产生的,当即让设备操作者去查看回充气储罐的压力表改变状况,回充气储罐的压力在接连下降,开始承认可能是回充气阀有问题,立刻让操作者把储气罐的供气阀关上,这时加热区的真空度开始上升,从而证明了确实是回充气阀走漏形成的加热区的真空度下降。站在操控室里调查外表的改变状况,派操作者分头去查看泵和储气罐的改变状况,3min内就把毛病排除了。其实其时脑子里还想了很多,首要排除了丈量体系的毛病,真空规的污染对真空度的影响应该是一个缓慢改变的进程;也不会是真空室内工件表面放气引起的,因它不会产生如此大的脱气量;必定是突发的大漏孔引起的。这种漏孔的走漏一般不会产生在静密封处,多产生在动密封处,立刻想到加热区的动密封有几处,现在的作业状态与哪部分有关,既然是在热区回充气的进程中产生的,那么就是它的问题了。
停炉后检修阀门,从根本上解决了问题。再举一个淬火区的真空度的问题。该设备:由主粗机械泵和罗茨泵组成的抽气体系,同时连着热区和冷区,开炉时先由它抽热区,当热区到达必定的真空度时,由它转抽冷区,而这时由前置机械泵和分散泵组成的抽气体系抽热区。有一次开炉后,先由主粗机械泵和罗茨泵组成的抽气体系抽热区,然后转抽冷区,由前置机械泵和分散泵组成的抽气体系抽热区。热区的真空度到达了极限真空度,而冷区的真空度达不到要求,查看泵的作业状态都正常,机械泵也定期进行气镇了,开始判断冷区有走漏,热区的真空度正常,说明不是中心门的问题,如果中心门有走漏,冷区的真空度反而会进步,因热区的真空度高,前置机械泵和分散泵组成的抽气体系会帮着抽冷区。从冷区常常活动的部位就只有前门了,开始置疑前门密封有问题,再者查看前门密封是最容易的,也不需要拆设备,属于正常的维护,停炉更换密封后问题解决了。